干貨丨伺服驅(qū)動器的常見故障和解決方法發(fā)表時間:2021-07-30 09:30
作為一種控制器,伺服驅(qū)動器常用于控制伺服電機,在需要高精度的定位系統(tǒng)中,伺服驅(qū)動器是伺服系統(tǒng)中很重要的一部分。今天介紹的是在自動化應(yīng)用中,伺服驅(qū)動器常見的一些故障以及處理方式。 1.LED燈是綠的,但是電機不動故障原因一:一個或多個方向的電機禁止動作。處理方法:檢查 INHIBIT和-INHIBIT端口。故障原因二:命令信號不是對驅(qū)動器信號地的。處理方法:將命令信號地和驅(qū)動器信號地相連。 2.上電后,驅(qū)動器的LED燈不亮故障原因:供電電壓太低,小于最小電壓值要求。處理方法:檢查并提高供電電壓。 3.當(dāng)電機轉(zhuǎn)動時,LED燈閃爍故障原因一:HALL相位錯誤。處理方法:檢查電機相位設(shè)定開關(guān)是否正確。故障原因二:HALL傳感器故障。處理方法:當(dāng)電機轉(zhuǎn)動時檢測HallA,HallB,HallC的電壓。電壓值應(yīng)該在5VDC和0之間。 4.LED燈始終保持紅色故障原因:存在故障。處理方法:原因:過壓、欠壓、短路、過熱、驅(qū)動器禁止、HALL無效。 5.電機失速故障原因一:速度反饋的極性搞錯。處理方法:可以嘗試以下方法:a.如果可能,將位置反饋極性開關(guān)打到另一位置。(某些驅(qū)動器上可以)b.如使用測速機,將驅(qū)動器上的TACH 和TACH-對調(diào)接入。c.如使用編碼器,將驅(qū)動器上的ENCA和ENCB對調(diào)接入。d.如在HALL速度模式下,將驅(qū)動器上的HALL-1和HALL-3對調(diào),再將Motor-A和Motor-B對調(diào)接好。故障原因二:編碼器速度反饋時,編碼器電源失電。處理方法:檢查連接5V編碼器電源。確保該電源能提供足夠的電流。如使用外部電源,確保該電壓是對驅(qū)動器信號地的。 6.電機在一個方向上比另一個方向跑得快故障原因一:無刷電機的相位搞錯。處理方法:檢測或查出正確的相位。故障原因二:在不用于測試時,測試/偏差開關(guān)打在測試位置。處理方法:將測試/偏差開關(guān)打在偏差位置。故障原因三:偏差電位器位置不正確。處理方法:重新設(shè)定。 7.示波器檢查驅(qū)動器的電流監(jiān)控輸出端時,發(fā)現(xiàn)它全為噪聲,無法讀出故障原因:電流監(jiān)控輸出端沒有與交流電源相隔離(變壓器)。處理方法:可以用直流電壓表檢測觀察。 8.伺服電機高速旋轉(zhuǎn)時出現(xiàn)電機偏差計數(shù)器溢出錯誤故障原因一:高速旋轉(zhuǎn)時發(fā)生電機偏差計數(shù)器溢出錯誤處理方法:檢查電機動力電纜和編碼器電纜的配線是否正確,電纜是否有破損。故障原因二:輸入較長指令脈沖時發(fā)生電機偏差計數(shù)器溢出錯誤處理方法:a.增益設(shè)置太大,重新手動調(diào)整增益或使用自動調(diào)整增益功能b.延長加減速時間c.負(fù)載過重,需要重新選定更大容量的電機或減輕負(fù)載,加裝減速機等傳動機構(gòu)提高負(fù)荷能力。故障原因三:運行過程中發(fā)生電機偏差計數(shù)器溢出錯誤。處理方法:a.增大偏差計數(shù)器溢出水平設(shè)定值b.減慢旋轉(zhuǎn)速度c.延長加減速時間d.負(fù)載過重,需要重新選定更大容量的電機或減輕負(fù)載,加裝減速機等傳動機構(gòu)提高負(fù)載能力。 9.伺服電機在有脈沖輸出時不運轉(zhuǎn)① 監(jiān)視控制器的脈沖輸出當(dāng)前值以及脈沖輸出燈是否閃爍,確認(rèn)指令脈沖已經(jīng)執(zhí)行并已經(jīng)正常輸出脈沖② 檢查控制器到驅(qū)動器的控制電纜,動力電纜,編碼器電纜是否配線錯誤,破損或者接觸不良③ 檢查帶制動器的伺服電機其制動器是否已經(jīng)打開④ 監(jiān)視伺服驅(qū)動器的面板確認(rèn)脈沖指令是否輸入⑤ Run運行指令正常⑥ 控制模式務(wù)必選擇位置控制模式⑦ 伺服驅(qū)動器設(shè)置的輸入脈沖類型和指令脈沖的設(shè)置是否一致⑧ 確保正轉(zhuǎn)側(cè)驅(qū)動禁止,反轉(zhuǎn)側(cè)驅(qū)動禁止信號以及偏差計數(shù)器復(fù)位信號沒有被輸入,脫開負(fù)載并且空載運行正常,檢查機械系統(tǒng)。
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